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(泥巴烘干機)電控柜空載與負荷調試方法

發布時間:2015-06-19
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泥巴烘干機() 電除塵器在改造完成后要進行空載和負荷調試,以檢驗各項設備是否能正常運轉,這是保證電除塵器安全、穩定高效運行的一個關鍵環節。調試時一般先進行空載試車,即在不開風機,不通煙氣的情況下檢測電控柜芻勺電壓,電流值是否滿足設計的要求,如果泥巴烘干機()空載調試合格,再開啟風機,通人煙氣進行帶負荷試車,以檢驗電除塵器的實際運行效果。

  影響泥巴烘干機() 電除塵器運行效率的關鍵因素之一就是二次電壓,二次電流的大小。一般情況下,泥巴烘干機( )二次電壓升高,二次電流就相應地上升,但如果電場內極線屏蔽,即使二次電壓再高,卻沒有二次電流,電除塵器的效率也很低。影響電除塵器效率的另一個重要因素是火花頻率,一般其最佳范圍在40~50次 /min。當電場未屏蔽時,如果二次電壓升得太高,造成電場閃絡頻繁,導致火花頻率過高,也會引起電除塵器效率下降。因此必須在二次電壓與二次電流之間找一平衡區,根據多年的經驗,只要二次電壓能達到額定電壓的70%,二次電流在10-50mA之間,就可達到較好的除塵效果。

  泥巴烘干機() 除塵系統改造完成后,粉塵排放量由改造前的22.30t/a降為9.62t/a,減少了56.86%9,6,回收粉塵3298.52t/a。粘土成本單價按17元/t計算,回收粉塵價值5.61萬元/a,同時二氧化硫排放減少77.80t/a,按目前二氧化硫的征收費0.2元/kg計算,可節約1.56萬元/a,除去運行費用4.3萬元/a,粘土烘干機除塵器可為公司節約2.87萬元/a,不僅為公司創造了一定的經濟效益,更重要的是減少了廠區及周圍大氣環境的污染,為大氣環境質量的改善作出了一份貢獻。

  改造后的 泥巴烘干機 ()除塵系統帶負荷試車后運行狀況良好,粉塵排放濃度85.91mg/m3,二氧化硫排放濃度263.48mg/m3,除塵、脫硫效率分別達到99.71%、72.56%,基本實現了泥巴烘干機()預定的目標。

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